湖北某重型裝備材料有限公司創(chuàng)建于2006年10月17,總注冊資本為4.02億元,總占地面積424.98畝。公司依托集團的管理優(yōu)勢和研發(fā)技術支持,全力打造具有國際影響力的優(yōu)特鋼生產(chǎn)基地,航空、航天用模具鋼、船用模具鋼、汽車用彈簧鋼等多項產(chǎn)品獲得國家專利;形成鑄、鍛、軋系列特鋼產(chǎn)品50萬噸生產(chǎn)規(guī)模。該公司2020年11月部署一套WEAS能源監(jiān)測分析系統(tǒng)。
湖北某重型裝備材料有限公司W(wǎng)EAS能源監(jiān)測分析系統(tǒng)監(jiān)測能源種類為電力、水和天然氣,監(jiān)測點共計102個,其中電力監(jiān)測點86個、水系統(tǒng)監(jiān)測點7個、天然氣監(jiān)測點9個。涵蓋涵蓋煉鋼、鑄鋼、鍛鋼、軋材、制氧等區(qū)域。項目主要建設內(nèi)容如下:
1.對現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集裝置進行智能化改造,尤其是對煉鋼、鑄鋼、鍛鋼區(qū)域計量裝置進行完善。
2.對現(xiàn)場水流量計進行新增,使其具有智能化功能。
3.與現(xiàn)場天然氣數(shù)據(jù)進行對接,獲取天然氣計量數(shù)據(jù)
4.搭建了工業(yè)網(wǎng)絡和中央管理網(wǎng)絡。本項目采用工業(yè)級以太環(huán)網(wǎng)技術,建設具有雙備份功能的專網(wǎng)系統(tǒng),保證網(wǎng)絡穩(wěn)定可靠和故障時的快速切換。
5.部署了WEAS能源監(jiān)測分析系統(tǒng)。
WEAS能源監(jiān)測分析系統(tǒng)運行以來每年節(jié)約電費43萬元。具體節(jié)能效益如下:
1、空壓機空載運行優(yōu)化節(jié)能。鑄鋼廠1臺132kW空壓機,滿負荷運行130kW,卸載負荷40kW。系統(tǒng)歷史數(shù)據(jù)查詢發(fā)現(xiàn),該空壓機經(jīng)常出現(xiàn)頻繁加卸載現(xiàn)象,用戶發(fā)現(xiàn)此現(xiàn)象后對該空壓機運行進行了參數(shù)調整避免出現(xiàn)頻繁加卸載現(xiàn)象,每年節(jié)約電費7.5萬元。
2、空壓機組合運行優(yōu)化節(jié)能。軋材低壓2室有三臺132kW的空壓機,生產(chǎn)中兩用一備投入運行。2#空壓機在運行存在頻繁加卸載的情況,加卸載間隔時間1分鐘左右,卸載功率35kW,通過調整空壓機運行的組合方式,優(yōu)化空壓機的運行狀態(tài),避免頻繁加卸載現(xiàn)象,每年節(jié)約電費4.5萬元。
3、鑄鋼廠錯峰用電管理節(jié)能。鑄鋼廠配電室采集點“處軋”有錯峰用電管控要求,通過查看電費結構分析模塊的峰谷平用電分析功能發(fā)現(xiàn):鑄鋼廠在尖時段20:00-22:00錯峰管控很好,在峰時段09:00-15:00管控比較隨意,沒有嚴格按照要求執(zhí)行,按照錯峰要求,每天在峰時段需錯峰3小時。對該工段的錯峰填谷進行了嚴格的管控,同時合理調整生產(chǎn)安排,每年可以節(jié)約電費15萬。
4、除塵風機運行優(yōu)化節(jié)能。鑄造爐兩臺除塵風機,額定功率560kW。通過系統(tǒng)對比分析功能發(fā)現(xiàn),在鑄造爐負荷一致的情況下,2#風機滿負荷運行,3#風機運行功率只有220-330kW。在滿足工藝要求的情況下對2#風機的風量進行調整,調整后運行負荷明顯下降,每年可節(jié)約電費16萬元。
WEAS能源監(jiān)測分析系統(tǒng)運行以來除了直接帶來節(jié)能效益以來,還給湖北某重型裝備材料有限公司帶來了如下好處:
1、實時監(jiān)測負荷,及時調整生產(chǎn)。系統(tǒng)上線運行后實現(xiàn)了實時查看各線路和設備的負荷情況,可以根據(jù)負荷情況和限電情況進行調整生產(chǎn),也可以及時發(fā)現(xiàn)過負荷現(xiàn)象。
2、實現(xiàn)自動抄表,自動生成報表。系統(tǒng)上線運行后實現(xiàn)了武鋼集團個性化報表需求。
3、及時發(fā)現(xiàn)設備異常停機,保障生產(chǎn)運行。系統(tǒng)上線運行后可實時查看重要設備異常停機信息,用戶現(xiàn)場考核要求是設備異常停機不能超過20分鐘,通過“重要設備異常停機信息”報表可以發(fā)現(xiàn)監(jiān)測點設備什么時候停機以及停機時間,是用戶管理者很關注的功能,用戶莊部長日常查看系統(tǒng)必會查看當日設備停機狀況時間,對于異常停機時間達到考核標準的,能及時的發(fā)現(xiàn)該類異常,該功能為用戶管理者提供了考核的基礎數(shù)據(jù)依據(jù),讓原先停機不上報的問題得到了根本性的改善。
4、通過經(jīng)濟運行分析模塊對全廠變壓器與電機進行了監(jiān)測,對不經(jīng)濟運行的電機和變壓器給出報警提示相關人員處理,通過對近半年的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,不經(jīng)濟運行現(xiàn)象已較半年前明顯下降。
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