山西某化工有限公司以潔凈煤氣化技術為龍頭,以煤制合成氣(CO和H2)為核心,規(guī)劃發(fā)展合成氨制尿素、羰基合成制乙二醇、甲醇制烯烴等系列化工產(chǎn)品,擁有40萬噸/年煤制乙二醇產(chǎn)線。企業(yè)生產(chǎn)裝置大量采用和引進國內(nèi)先進的生產(chǎn)工藝和設備,全部實現(xiàn)集散控制自動尋優(yōu)DCS系統(tǒng)控制,生產(chǎn)工藝、安全環(huán)保、節(jié)能減排技術均屬國內(nèi)較先進水平。但企業(yè)領導和生產(chǎn)管理者仍在探尋通過信息化管理來進一步實現(xiàn)節(jié)能降耗的途徑。
在了解到用戶此項需求后,我司組建專家技術團隊前往現(xiàn)場開展實地調(diào)研,為提高企業(yè)能源管理信息化、自動化、智能化水平,實現(xiàn)全面節(jié)能降耗,定制了一套智能優(yōu)化節(jié)能系統(tǒng)解決方案。
通過智能優(yōu)化節(jié)能系統(tǒng)從設備運行優(yōu)化、工藝管控優(yōu)化、管理策略優(yōu)化三個層面對該企業(yè)提供全方位節(jié)能改進措施。在企業(yè)根據(jù)提出的改進措施完成節(jié)能改造后,帶來了顯著的經(jīng)濟效益。同時利用我司節(jié)能系統(tǒng)提高了該企業(yè)的能源管理信息化和生產(chǎn)精細化管理水平。
【設備運行優(yōu)化節(jié)能】
同類型設備對比分析
通過分析診斷的對比分析功能,結合大數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)循環(huán)水系統(tǒng)有四臺循環(huán)水泵A、B、C、D,均為1400kW,其中A、B兩臺水泵比C、D兩臺水泵的運行功率大45KW;通過分析診斷的對比分析功能還發(fā)現(xiàn)鍋爐系統(tǒng)兩臺高壓電動給水泵也存在類似情況,根據(jù)分析結論,引導該企業(yè)及時對設備進行檢修保養(yǎng)維護。針對該類型節(jié)能措施,為企業(yè)實現(xiàn)了21萬/年的持續(xù)節(jié)能收益。
用電結構分析
通過分析診斷中的電費結構分析模塊,在全廠負荷基本穩(wěn)定的情況下,對兩臺50000kVA主變的容量與需量計費差值進行分析,當負荷率在60%以下,變壓器的運行效率明顯降低,可考慮基本電費的調(diào)整策略,根據(jù)電費結構分析模塊分析結果,指導客戶合理選擇容需量收費方式,為企業(yè)節(jié)約基本電費26萬元/年。
【工藝管控優(yōu)化節(jié)能】
設備控制優(yōu)化管控
通過節(jié)能系統(tǒng)與工藝控制系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)對接,結合水泵運行環(huán)境特點,將循環(huán)水泵和冷卻塔風機改造為閉環(huán)控制系統(tǒng),利用節(jié)能系統(tǒng)分析診斷功能進行分析,按最經(jīng)濟的水量分析與計算,確定合理循環(huán)水流量、經(jīng)濟運行供回水溫差,提高系統(tǒng)能量利用效率,達到系統(tǒng)經(jīng)濟運行目的。為企業(yè)帶來6萬/年的持續(xù)節(jié)能收益。
【管理策略優(yōu)化節(jié)能】
企業(yè)用電優(yōu)化管控
通過我司節(jié)能系統(tǒng)負荷分析功能發(fā)現(xiàn),該企業(yè)散熱循環(huán)設施以及9臺185kW冷卻風機在不同季節(jié)運行負荷沒有規(guī)律性,通過溝通了解涼水塔風機的起??刂贫际侨斯げ僮鳎S意性大,造成大量的能耗浪費。利用節(jié)能診斷分析功能,對不同季節(jié)的涼水塔風機運行負荷進行統(tǒng)計、分析,對負荷異常現(xiàn)象進行報警,提高企業(yè)對涼水塔風機的精細化管理水平,為企業(yè)帶來13.8萬/年的持續(xù)節(jié)能收益。
【結語】
該節(jié)能系統(tǒng)項目已在現(xiàn)場穩(wěn)定運行近五年,通過設備運行優(yōu)化節(jié)能、工藝管控優(yōu)化節(jié)能和管理策略優(yōu)化節(jié)能三個層面上的全方位的節(jié)能措施,帶來了66.8萬/年的節(jié)能經(jīng)濟效益,同時通過遠程平臺為企業(yè)的節(jié)能降耗工作提供持續(xù)的節(jié)能服務。
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